電纜分支箱故障都有一個共性的問題,就是分支箱屏蔽型接頭應力錐尾部為故障原發點,該部位處于電纜半導電層的結尾,電場最為集中,一旦因為工藝或產品功能原因導致密封不嚴,加上環境濕度較大時,水氣就會通過應力錐與接頭間的氣隙向主絕緣入侵,終究產生爬電現象,進而發展成接地短路。下面,咱們從四方面討論電纜分支箱防潮的幾個要害因素。
1應力錐的長度要滿足長,收縮功能要好
比照發現,兩起故障分支箱電纜接頭均為同一廠家出產的產品,且在相同部位-應力錐結尾首先呈現放電短路。其中故障電纜接頭應力錐錐管長度與其它產品(如圖4右側)比較特別短,不到其二分一,且材質較硬,絕緣密封功能較差,水氣較簡單人侵到主絕緣層。然后導致爬電距離缺乏簡單產生沿面放電,另一方面也簡單產生氣隙引發局部放電。
2硅脂優異的密封功能
事故分支箱電纜終端所使用的硅脂密封功能不良,故障發生后,當拆撥其它兩相電纜頭時,由于硅脂出現干枯粘結(如圖5),需要多人合力才干撥出,可見硅脂已不能起到潤滑防潮與絕緣的作用,不能與電纜頭同“呼吸”,彈性功能大為下降。
目前,國產電纜附件用硅脂因為配方原因,產品質量與功能不佳,硅脂使用時間長會產生固化,且容易被硅橡膠吸收,硅脂固化或被吸收后,其填充功能將下降,電纜終端產生沿面擊穿的可能性大大添加,喪失了應有絕緣密封及防潮、填充作用。
3分支箱根底要足夠高
據了解,SMC電纜分支箱根底高度在典型規劃中遍及未作過多的要求,僅要求根底做好防水或滲水規劃,而在施工過程中,施工單位往往出于成本考慮,僅在電纜井上簡略升高約5公分,隨便將分支箱固定了事。因為城市建設快速,大部分大街排水系統跟不上形勢發展,城市或工業園區分支箱往往因為積澇面臨被雨水浸漬的風險。經比較發現,分支箱根底舉高至平水50公分以上,溝內積累的潮氣會大為減少,從而下降侵略分支箱內潮氣的壓力。
4改進分支箱風口規劃
通過加大設備通風口添加空氣流通,下降設備內部的空氣濕度,完善設備底部的密封處理,防止電纜溝內水汽進入設備箱體內部。改善噴涂工藝,加強箱體通風作用,以達到綜合有效的增強絕緣和密封作用。
為此,咱們在恒威線該類型分支箱外殼進行了改進,恰當擴大了上下通風口面積,通風口選用夾層規劃,添加了內護板,減輕了橫向風雨對分支箱進水受潮的影響。經檢測比照,改進風口規劃后的分支箱箱內濕度下降約8%,空氣流通顯著增強,箱內無顯著的水珠積累,運轉環境大為改善。